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做强主营汇聚增效合力

来源:石蜡 时间:2022/12/29

本报记者刘莉莉特约记者孙立华

“化工抽余油芳潜高,非常适合给连续重整装置做原料,每年可置换约8万吨直馏石脑油做优质化工原料。”7月15日,大庆石化炼油厂计划科科长王湛算了一笔账。

大庆石化以市场为导向,以持续深化精细管理为抓手,坚持效益最佳,做强主营业务,着力打造提质增效升级版。上半年,加工原油.43万吨,盈利6.51亿元,10种主要炼油产品产量全部高于去年同期,为“十四五”良好开局奠定了坚实基础。

盯紧市场

深挖装置潜力

大庆石化把市场创效作为提质增效主战场,坚持“市场生产齐抓、开源节流并行”原则,积极探索实践“分子炼油”理念,利用大庆原油与俄罗斯原油资源,优化生产运行,深挖高效装置创效潜力,牢牢把握市场竞争主动权。

2月份,芳烃产品价格受原油影响大幅上涨,大庆石化优化连续重整装置芳烃加工路线,一面联系设计院和专利商,核算各项操作参数,一面与兄弟单位探讨,成功将进料中非芳烃含量从0.9%降至0.25%以下,达到了国标Ⅰ号甲苯含量大于99.9%的质量指标,既缓解了汽油出厂压力,又达到了增效目的。

大庆石化还抓住石蜡、石油焦市场价格上涨时机,积极调整常减压装置封油,降低两套催化掺渣比,使原油资源向创效价值高的装置倾斜。上半年,生产12.72万吨石蜡、10.09万吨石油焦,实现即产即销。

减油增化

加快炼厂转型

大庆石化坚持减油增化,按照“宜油则油、宜芳则芳、宜烯则烯”原则,将生产组织由炼油向化工延伸,全力向提升裂解原料品质转变,加快“化工材料型特色炼厂”转型步伐。上半年,累计生产化工原料.23万吨,同比增加22.16万吨,收率创历史新高。

作为推动石油精深加工的重要生产装置,万吨/年连续重整装置自投产后,不断壮大“化尾”原料资源。上半年,通过调整装置负荷和生产操作,增供化工区石脑油14.48万吨,增效万元。

为提高液态烃产量,大庆石化深挖两套催化裂化装置资源,千方百计降低汽柴油产量,将液态烃收率分别提高至20.79%和22.03%;增产丙烯、丙烷和碳四等产品,直接创效万元。在MTBE装置和烷基化装置效益好于液化气出厂时,将MTBE装置负荷提高至每小时38吨,全力做好汽油出厂工作。

降本增效

释放管理效能

为跑好“十四五”开局第一棒,大庆石化以党史学习教育和“转观念、勇担当、高质量、创一流”主题教育为契机,牢固树立“一切成本皆可降”理念,逐步释放精益管理效能,不断增强企业创效能力。

在黑色产品创效上,实行“两条腿”走路,在为延迟焦化装置“配餐”的同时,向动力站锅炉提供燃料。6月份,技术攻关小组优化成本费用和经济技术指标,打破降本瓶颈,实现了乙烯焦油既作原料又作燃料的产品价值。

“烟气脱硫塔压降升高”一直是催化裂化装置生产过程中的难题,技能人员反复研讨分析,用“做胃镜”的方式为脱硫塔详细“检查”,通过器外试验,对溶解脱垢复合剂配方进行了多次改进,并自制药剂喷射器,将药剂与垢层充分接触。经过清洗,催化裂化装置日处理量提高到吨,达到了预期效果。

本文来源:中国石油报

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